本書主要針對復(fù)吹轉(zhuǎn)爐底吹工藝控制及爐型精準(zhǔn)維護技術(shù)進行闡述,內(nèi)容包括:轉(zhuǎn)爐底吹的重要性、轉(zhuǎn)爐高效底吹的理論與實踐、爐襯與底吹槍的精準(zhǔn)維護措施、全爐役爐型精準(zhǔn)維護技術(shù)、轉(zhuǎn)爐底吹模式的優(yōu)化等。
郭玉明
1967年出生,北京首鋼股份有限公司煉鋼作業(yè)部煉鋼工,高級技師,首席技能操作專家,郭玉明創(chuàng)新工作室負(fù)責(zé)人。
曾獲“全國勞動模范”“北京市大工匠”“首都楷!薄耙苯鹂茖W(xué)技術(shù)獎”等榮譽和稱號。
他提出“郭玉明氧槍操作法”,該工藝應(yīng)用后,轉(zhuǎn)爐一次拉碳率提高到90%以上,單爐冶煉周期縮短8分鐘,極大提高了生產(chǎn)效率,該操作方法至今仍被國內(nèi)大多數(shù)鋼廠采用,對提高中國轉(zhuǎn)爐冶煉效率起到指導(dǎo)作用;開發(fā)高效復(fù)吹技術(shù),解決轉(zhuǎn)爐的熔池維護難題,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐碳氧積從0.0030向0.0015的突破,達到國際先進水平,累計實現(xiàn)經(jīng)濟效益3億元以上;組織國內(nèi)首次轉(zhuǎn)爐爐底快換成功實施,該工藝為國內(nèi)首創(chuàng)工藝,實現(xiàn)首鋼汽車板煉成率達到99%以上。郭玉明從業(yè)以來,一直專注轉(zhuǎn)爐煉鋼工作,推進從經(jīng)驗煉鋼到自動化煉鋼的轉(zhuǎn)變,為推動我國鋼鐵冶金技術(shù)向高、精、尖方向發(fā)展作出了突出貢獻。
引 言 01
第一講 轉(zhuǎn)爐底吹的重要性 03
一、轉(zhuǎn)爐熔池攪拌的來源 04
二、轉(zhuǎn)爐底吹對熔池攪拌的影響 06
第二講 轉(zhuǎn)爐高效底吹的理論與實踐 11
一、轉(zhuǎn)爐底吹布置的基礎(chǔ)理論 12
二、轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)化實踐 14
三、轉(zhuǎn)爐底吹元件類型的研究 20
第三講 爐襯與底吹槍的精準(zhǔn)維護措施 31
一、底吹槍裸露對底吹效果的影響 32
二、渣層厚度精確控制技術(shù)的開發(fā) 34
第四講 全爐役爐型精準(zhǔn)維護技術(shù) 39
一、爐型維護的重要性 40
二、變?nèi)鄢鼐操作技術(shù)開發(fā) 42
三、爐型維護技術(shù)開發(fā) 46
四、補爐技術(shù)開發(fā) 47
第五講 轉(zhuǎn)爐底吹模式的優(yōu)化 53
一、轉(zhuǎn)爐對底吹模式的要求 54
二、吹煉模式的開發(fā) 55
后 記 57
第一講
轉(zhuǎn)爐底吹的重要性
一、轉(zhuǎn)爐熔池攪拌的來源
隨著鋼鐵產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整,高品質(zhì)汽車板、電工用鋼、高級別管線鋼以及高強鋼的比例逐漸升高,對鋼的潔凈度要求也逐漸提高,而鋼液的氧含量成為評價鋼材潔凈度的主要指標(biāo)之一。為了提高鋼的潔凈度,對爐外精煉技術(shù)進行優(yōu)化,但是轉(zhuǎn)爐終點的穩(wěn)定控制以及轉(zhuǎn)爐終點氧含量、磷含量、溫度等參數(shù),不僅影響了爐外精煉的工藝參數(shù),更對潔凈度產(chǎn)生影響,只有控制合適的轉(zhuǎn)爐終點成分與溫度,才能夠降低爐外精煉潔凈度控制的壓力,從而提高最終產(chǎn)品的潔凈度。
在復(fù)吹轉(zhuǎn)爐中,熔池攪拌的動力來源有頂吹的氧氣、底吹的惰性氣體和碳氧反應(yīng)產(chǎn)生的氣泡等三個方面。除碳氧反應(yīng)的攪拌力決定脫碳速率外,頂吹和底吹的攪拌力都可以根據(jù)冶煉過程的實際要求靈活調(diào)節(jié)。改變頂吹射流攪拌功率的主要因素是氧槍高度、氧槍壓力與流量等,影響底吹氣體攪拌功率的主要因素是底吹氣體流量。據(jù)有關(guān)文獻報道,底吹對熔池的攪拌作用遠(yuǎn)高于頂吹,其攪拌效果是頂槍攪拌效果的10倍。
國內(nèi)外的轉(zhuǎn)爐均追求良好的底吹效果,但隨著轉(zhuǎn)爐爐齡的增長,爐襯耐火材料狀態(tài)急劇變化,因此,在爐役后期,轉(zhuǎn)爐的底吹效果難以得到保證。隨著底吹效果變差,轉(zhuǎn)爐終點的碳氧積明顯升高,轉(zhuǎn)爐內(nèi)化學(xué)反應(yīng)效率下降,由于轉(zhuǎn)爐終點對后道工序以及最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響,在高級別鋼種的生產(chǎn)過程中,尤其是在以汽車板為代表的高品質(zhì)鋼的生產(chǎn)過程中,都對轉(zhuǎn)爐終點氧含量有明確要求,因此多數(shù)鋼廠在生產(chǎn)高級別鋼種時,為了保證鋼水的潔凈度,選擇在爐齡較低時生產(chǎn)高級別鋼種,當(dāng)爐齡提高時,僅用于生產(chǎn)普通鋼種,這不僅對轉(zhuǎn)爐煉鋼車間的調(diào)度產(chǎn)生影響,還降低了產(chǎn)品的質(zhì)量,同時帶來質(zhì)量不穩(wěn)定的現(xiàn)象,甚至直接影響了高級別鋼種的產(chǎn)量。
二、轉(zhuǎn)爐底吹對熔池攪拌的影響
國內(nèi)的轉(zhuǎn)爐底吹強度一般都在0.03~0.05Nm3/min/t,即使設(shè)計的強度較高,但在實際生產(chǎn)過程中,底吹攪拌的強度以及效果均難以保證,主要原因在于以下兩點。
①底吹槍堵塞,尤其是爐役的中后期。
②大底吹流量導(dǎo)致底吹槍以及底吹槍附近的爐底區(qū)域爐襯的侵蝕,最終影響復(fù)吹效果。
隨著首鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,對轉(zhuǎn)爐終點氧含量、磷含量的要求更加苛刻,尤其是汽車板品種逐漸豐富和產(chǎn)量逐漸增加,汽車板的質(zhì)量控制目標(biāo)明確要求,其轉(zhuǎn)爐終點氧含量的控制目標(biāo)為400~650ppm,但是由于轉(zhuǎn)爐底吹效果難以保證,轉(zhuǎn)爐終點碳氧積較高,難以滿足要求,而轉(zhuǎn)爐終點磷含量的控制困難也直接影響了高品質(zhì)汽車板用鋼的生產(chǎn)。一個爐役內(nèi)轉(zhuǎn)爐終點碳氧積、氧含量、脫磷率的變化情況如下頁圖1、圖2和第8頁圖3所示。
由于底吹較弱,尤其是在轉(zhuǎn)爐吹煉接近終點時,爐渣的氧化亞鐵(FeO)含量較高,要降低爐渣FeO含量,只能依靠降低氧槍槍位,而降低氧槍槍位增加的攪拌極其有限,即使在轉(zhuǎn)爐接近吹煉終點時刻降低槍位,也難以滿足降低FeO含量的要求。